2024年11月的一个下午,浙江科技大学电气学院的实验楼里闷热得让人透不过气。那是一堂《电力电子技术》实验课,当我亲手把那块进口的电源管理芯片接入测试板时,指尖传来的烫手温度让我心里一沉——屏幕上显示的转换效率只有82%,离我们预想的95%高效区间差了一大截。更糟的是,还没等我记录完数据,芯片就因为过热触发了保护机制,直接罢工了。
看着实验台上那块发烫的芯片,我心里很不是滋味。也就是在那一刻,我和搭档赵艺馨对视了一眼,一个念头在我们心里扎了根:既然市面上通用的芯片在中小功率场景下要么太贵、要么发热严重,那我们能不能做一款属于我们自己的、轻便又好用的能源管理芯片?
课后,我们俩拉着班里几个搞电气、弄大数据的同学,敲开了张老师办公室的门。那时候我们才真正意识到,原来我们课上遇到的“小麻烦”,正是当下能源数字化的“大痛点”:随着分布式光伏和储能的普及,中小型新能源场景对轻量化、高性能芯片的需求巨大,但核心IP大多掌握在国外手里。那种“想做点事却被技术卡住”的感觉,比芯片烫手还要难受。
“既然要干,就干点接地气的。” 带着一股初生牛犊不怕虎的劲儿,2024年底,我们的“镓芯能”团队正式成立了。

依托学校电子实验室,我们没去碰那些遥不可及的车规级制程,而是锚定了“中小型新能源场景”——就像炼金术士点石成金一样,我们要利用氧化镓(Ga2O3)材料的高频高效特性,走“芯片IP研发+场景化应用”的路子,做一套能让国产设备用得起、散热好的解决方案。
创业的浪漫只在开头一瞬,剩下的全是硬骨头。
那是2025年的春节假期,实验室里只剩下我们几个留校的学生。为了搞定IP核的散热设计,我们把课本翻烂了,仿真软件Matlab和PLECS跑了不下千次。最难的一次,是我们设计的软开关电路在打样回来后,波形出现了严重的振铃现象,效率不升反降。那天晚上,窗外下着冻雨,实验室里只有示波器发出的微弱绿光。

“是不是寄生电容算错了?” 我盯着屏幕,声音沙哑地提出了质疑。我们没有互相埋怨,而是把过去半年的测试记录铺满了一整张桌子,一条线一条线地对。直到凌晨四点,我们发现原来是PCB布局时的一个微小环路在作怪。那一瞬间,虽然身体累得像散架,但心里的石头落了地——原来,做芯片不是盲目堆砌参数,有时候优化一点点布局,比换昂贵的材料更管用。
这种“跨界补位”的精神,成了我们团队的常态。我是学电气的,搞不懂数字逻辑,负责算法的同学就顶上来;测试数据出问题,大家二话不说,十几个人围着一张桌子找bug,原本要几天才能解决的电磁干扰难题,往往几个小时就有了眉目。
实验成效是我们最骄傲的部分。 2025年3月,面对模拟的200W-1kW中小功率波动场景,芯片在满载运行4小时后,外壳温度仅为58℃,比同规格的进口通用芯片低了整整20℃!更重要的是,通过我们自研的轻量化控制IP,系统整体转换效率稳定在了94.8%,纹波电压也控制在了极低水平。

印象最深的是2025年6月,我们用暑假半个多月的时间,把这套方案装进了一个小型户用储能柜进行测试。回来的路上,大家在路边摊吃着拌川,谁也没提“辛苦”二字,反而盯着手机APP上实时传回的数据越聊越兴奋——那次实地测试让我们彻底优化了动态响应算法。正如导师常说的:“你们做的不是炫技的大芯片,而是在为国家能源数字化打地基的小砖头。”
功夫不负有心人。经过二十多次的PCB改版和上百次的工况模拟测试,2025年12月,我们终于迎来了高光时刻:自研的能源管理芯片IP在1MHz高频下依然保持了95%以上的效率,且成功实现了软硬件解耦,可以灵活适配不同的功率模块。
从最初被芯片烫到缩手的“小白”,到现在能从容应对电磁兼容难题的科创者,我们这群浙科大电气专业的本科生用“镓芯能”证明了:只要敢想、敢做、敢坚持,那颗助力半导体自主可控的“中国芯”,也能在我们这些普通学子的手中跳动。
(投稿人:陈舒扬 李敬华 周沛玉 赵艺馨 项诗涵 戴佳茜 王宇馨 姜欣琪 叶蕴妍 张淑音 茹意雯)